Erreurs diverses (homing, déplacements, bruit, dimension réel)
Posté : 07 nov. 2021 15:02
Bonjour,
Malgré toutes mes recherches sur le forum, je fais appel à votre aide.
J'ai finalisé la RS-CNC32 en début de semaine et j'ai fais ma première mise en service.
Pour information, j'ai fais une CNC de 1000x1250mm de surface utile malgré les recommandations de RoMaker de ne pas dépasser les 1200mm --> peut-être la cause de tout mes problèmes!?
Voici la configuration que j'ai appliqué sur la carte GRBL :
https://www.casimages.com/f/stNUFwEnSWb
J'ai résolu qq problèmes grâce au forum mais là, je pêche un peu...
Voici la liste des erreurs que je rencontre :
1) Déviation sur déplacement des axes X/Y/Z
J'ai un comportement un peu aléatoire sur les déplacements manuels des 3 axes.
Parfois, j'ai une "déviation" qui se passe sur les axes en arrêtant un déplacement.
Vous pouvez voir ces "déviations" sur ces vidéos :
- Déviation en X :
Avant de changer les paramètres de la carte GRBL, je ne pouvais pas bouger l'axe X en "mode Auto".
La translation se faisait sur quelques cm et s'arrétait.
Je pouvais quand même faire un déplacement "d'un pas de 100".
Depuis que j'ai modifié les paramètre GRBL comme sur le fichier que j'ai mis sur casimages.com, je n'ai plus se blocage en "mode Auto".
- Déviation en Y :
- Déviation en Z :
Ces déviations ne se vérifient pas tout le temps et je n'ai pas l'impression que ça gène pour la réalisation d'un usinage.
2) Bruit lors du homing en X et Y :
Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le homing se passe bien sur l'axe Z mais fait du bruit sur le deuxième déplacement des axes X et Y.
Je pensais que c'était un problème de courroies trop tendues mais ça ne change pas après avoir détendu ces courroies.
3) Bruit sur l'axe Y :
En voulant réaliser un premier essai "concluant", j'avais un bruit sur l'axe Y (on entend ce bruit sur la vidéo de la déviation en Y).
A un moment, le driver de l'axe Y s'est mis en sécurité d'où la ligne droite sur le cercle ci-dessous. 4) Erreur d'échelle
Ce premier essais "concluant" n'a finalement pas été concluant car j'ai voulu faire une découpe d'un disque de 50mm de diamètre et j'ai eu un résultat de 208mm de diamètre.
J'ai utilisé FreeCAD pour faire ce disque et Estlcam pour générer le fichier d'usinage.
Je ne mets pas de doute sur FreeCAD car mes pièces en impression 3D ont toujours été aux bonnes dimensions.
Par contre, j'utilise Estlcam depuis 3 jours...
Je ne sais pas si ça vient d'un mauvais paramétrage sur Estlcam ou si c'est un mauvais paramètres GRBL.
Voilà, j'espère que je ne vous décourage pas de me donner votre support sur un ou plusieurs de ces 4 problèmes
Bon dimanche à tous.
Thibaut
Malgré toutes mes recherches sur le forum, je fais appel à votre aide.
J'ai finalisé la RS-CNC32 en début de semaine et j'ai fais ma première mise en service.
Pour information, j'ai fais une CNC de 1000x1250mm de surface utile malgré les recommandations de RoMaker de ne pas dépasser les 1200mm --> peut-être la cause de tout mes problèmes!?
Voici la configuration que j'ai appliqué sur la carte GRBL :
https://www.casimages.com/f/stNUFwEnSWb
J'ai résolu qq problèmes grâce au forum mais là, je pêche un peu...
Voici la liste des erreurs que je rencontre :
1) Déviation sur déplacement des axes X/Y/Z
J'ai un comportement un peu aléatoire sur les déplacements manuels des 3 axes.
Parfois, j'ai une "déviation" qui se passe sur les axes en arrêtant un déplacement.
Vous pouvez voir ces "déviations" sur ces vidéos :
- Déviation en X :
Avant de changer les paramètres de la carte GRBL, je ne pouvais pas bouger l'axe X en "mode Auto".
La translation se faisait sur quelques cm et s'arrétait.
Je pouvais quand même faire un déplacement "d'un pas de 100".
Depuis que j'ai modifié les paramètre GRBL comme sur le fichier que j'ai mis sur casimages.com, je n'ai plus se blocage en "mode Auto".
- Déviation en Y :
- Déviation en Z :
Ces déviations ne se vérifient pas tout le temps et je n'ai pas l'impression que ça gène pour la réalisation d'un usinage.
2) Bruit lors du homing en X et Y :
Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le homing se passe bien sur l'axe Z mais fait du bruit sur le deuxième déplacement des axes X et Y.
Je pensais que c'était un problème de courroies trop tendues mais ça ne change pas après avoir détendu ces courroies.
3) Bruit sur l'axe Y :
En voulant réaliser un premier essai "concluant", j'avais un bruit sur l'axe Y (on entend ce bruit sur la vidéo de la déviation en Y).
A un moment, le driver de l'axe Y s'est mis en sécurité d'où la ligne droite sur le cercle ci-dessous. 4) Erreur d'échelle
Ce premier essais "concluant" n'a finalement pas été concluant car j'ai voulu faire une découpe d'un disque de 50mm de diamètre et j'ai eu un résultat de 208mm de diamètre.
J'ai utilisé FreeCAD pour faire ce disque et Estlcam pour générer le fichier d'usinage.
Je ne mets pas de doute sur FreeCAD car mes pièces en impression 3D ont toujours été aux bonnes dimensions.
Par contre, j'utilise Estlcam depuis 3 jours...
Je ne sais pas si ça vient d'un mauvais paramétrage sur Estlcam ou si c'est un mauvais paramètres GRBL.
Voilà, j'espère que je ne vous décourage pas de me donner votre support sur un ou plusieurs de ces 4 problèmes
Bon dimanche à tous.
Thibaut